潔凈室凈化車間檢測(cè)大粒子超標(biāo)問(wèn)題分析及解決方案 EPURZAN翼展
發(fā)布者:江蘇翼展凈化工程瀏覽次數(shù):發(fā)布時(shí)間:2023-06-07
此次凈化車間工程拿蘇州常熟三類醫(yī)療器械生產(chǎn)車間為例,整體潔凈車間設(shè)計(jì)潔凈度為萬(wàn)級(jí),輔助檢測(cè)間有陽(yáng)性對(duì)照、霉菌及限度檢測(cè)間均為萬(wàn)級(jí)潔凈度,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試后風(fēng)量(換氣次數(shù))、壓差、沉降菌等參數(shù)均符合設(shè)計(jì)(GMP)要求,僅塵埃粒子檢測(cè)一項(xiàng)不合格(10萬(wàn)級(jí)),通過(guò)檢查現(xiàn)場(chǎng)打印的粒子計(jì)數(shù)器測(cè)量結(jié)果,發(fā)現(xiàn)均為大粒子超標(biāo),主要是5μm及10μm顆粒。
二、故障分析
大粒子超標(biāo)的原因一般在高等級(jí)的潔凈室中出現(xiàn),如果房間清潔效果不好會(huì)直接影響到檢測(cè)結(jié)果;本次系統(tǒng)設(shè)計(jì)潔凈度為萬(wàn)級(jí),按實(shí)際理論分析該潔凈等級(jí)應(yīng)該很好達(dá)到,通過(guò)風(fēng)量數(shù)據(jù)以及以往工程經(jīng)驗(yàn)分析,部分房間理論測(cè)試結(jié)果應(yīng)為千級(jí);本人在接到公司測(cè)試結(jié)果不達(dá)標(biāo)后趕赴現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)查找原因及分析,現(xiàn)將初步分析介紹如下:
1、清潔工作不達(dá)標(biāo)。
2、高效空氣過(guò)濾器邊框有漏風(fēng)情況。
3、高效空氣過(guò)濾器有漏點(diǎn)。
4、房間負(fù)壓。
5、風(fēng)量不夠。
6、空調(diào)機(jī)組過(guò)濾器堵塞。
7、新風(fēng)過(guò)濾器堵塞。
根據(jù)以上分析組織人員對(duì)潔凈室狀態(tài)從新進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)風(fēng)量、壓差等均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,所有房間潔凈度均為十萬(wàn)級(jí),5μm及10μm顆粒超標(biāo),未達(dá)到萬(wàn)級(jí)設(shè)計(jì)要求;江蘇常熟醫(yī)療器械凈化車間為例
凈化車間工程 I EPURZAN翼展
三、逐條分析排除可能出現(xiàn)的故障
以往工程中有過(guò)因?yàn)樾嘛L(fēng)過(guò)濾器或機(jī)組內(nèi)粗、中效堵塞而出現(xiàn)壓差不足及送風(fēng)量減少的情況,通過(guò)檢查機(jī)組及測(cè)定房間內(nèi)風(fēng)量判斷4、5、6、7條不成立;剩下就是室內(nèi)清潔和高效的問(wèn)題;現(xiàn)場(chǎng)的確沒(méi)有做清潔,在檢查及分析問(wèn)題時(shí)已由工人專門清潔出一間潔凈室,測(cè)定結(jié)果還是大顆粒超標(biāo),然后逐一打開高效送風(fēng)散流板掃描過(guò)濾器及邊框,掃描結(jié)果為1臺(tái)高效空氣過(guò)濾器中部有破損現(xiàn)象,其他所有過(guò)濾器與高效風(fēng)口之間邊框粒子計(jì)數(shù)測(cè)量數(shù)值突然增大,特別是5μm及10μm粒子。
四、解決方法
由于找到了問(wèn)題出現(xiàn)的原因,解決起來(lái)就好辦了,本次工程中使用的高效送風(fēng)口全是螺栓壓片鎖緊過(guò)濾器結(jié)構(gòu),過(guò)濾器邊框與高效風(fēng)口內(nèi)壁之間存在有1-2厘米的縫隙,通過(guò)密封條填充縫隙并使用中性密封膠進(jìn)行密封后檢測(cè)房間潔凈度仍為10萬(wàn)級(jí)。廠房位于蘇州常熟三類醫(yī)療器械生產(chǎn)車間,整體潔凈車間設(shè)計(jì)潔凈度為萬(wàn)級(jí),輔助檢測(cè)間有陽(yáng)性對(duì)照、霉菌及限度檢測(cè)間均為萬(wàn)級(jí)潔凈度,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試后風(fēng)量(換氣次數(shù))、壓差、沉降菌等參數(shù)均符合設(shè)計(jì)(GMP)要求,僅塵埃粒子檢測(cè)一項(xiàng)不合格(10萬(wàn)級(jí)),通過(guò)檢查現(xiàn)場(chǎng)打印的粒子計(jì)數(shù)器測(cè)量結(jié)果,發(fā)現(xiàn)均為大粒子超標(biāo),主要是5μm及10μm顆粒。
二、故障分析
大粒子超標(biāo)的原因一般在高等級(jí)的潔凈室中出現(xiàn),如果房間清潔效果不好會(huì)直接影響到檢測(cè)結(jié)果;本次系統(tǒng)設(shè)計(jì)潔凈度為萬(wàn)級(jí),按實(shí)際理論分析該潔凈等級(jí)應(yīng)該很好達(dá)到,通過(guò)風(fēng)量數(shù)據(jù)以及以往工程經(jīng)驗(yàn)分析,部分房間理論測(cè)試結(jié)果應(yīng)為千級(jí);經(jīng)趕赴現(xiàn)場(chǎng)勘察,負(fù)責(zé)查找原因及分析,初步分析介紹如下:
1、清潔工作不達(dá)標(biāo)。
2、高效空氣過(guò)濾器邊框有漏風(fēng)情況。
3、高效空氣過(guò)濾器有漏點(diǎn)。
4、房間負(fù)壓。
5、風(fēng)量不夠。
6、空調(diào)機(jī)組過(guò)濾器堵塞。
7、新風(fēng)過(guò)濾器堵塞。
根據(jù)以上分析組織人員對(duì)潔凈室狀態(tài)從新進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)風(fēng)量、壓差等均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,所有房間潔凈度均為十萬(wàn)級(jí),5μm及10μm顆粒超標(biāo),未達(dá)到萬(wàn)級(jí)設(shè)計(jì)要求;
三、逐條分析排除可能出現(xiàn)的故障
以往工程中有過(guò)因?yàn)樾嘛L(fēng)過(guò)濾器或機(jī)組內(nèi)粗、中效堵塞而出現(xiàn)壓差不足及送風(fēng)量減少的情況,通過(guò)檢查機(jī)組及測(cè)定房間內(nèi)風(fēng)量判斷4、5、6、7條不成立;剩下就是室內(nèi)清潔和高效的問(wèn)題;現(xiàn)場(chǎng)的確沒(méi)有做清潔,在檢查及分析問(wèn)題時(shí)已由工人專門清潔出一間潔凈室,測(cè)定結(jié)果還是大顆粒超標(biāo),然后逐一打開高效送風(fēng)散流板掃描過(guò)濾器及邊框,掃描結(jié)果為1臺(tái)高效空氣過(guò)濾器中部有破損現(xiàn)象,其他所有過(guò)濾器與高效風(fēng)口之間邊框粒子計(jì)數(shù)測(cè)量數(shù)值突然增大,特別是5μm及10μm粒子。
四、解決方法
由于找到了問(wèn)題出現(xiàn)的原因,解決起來(lái)就好辦了,本次工程中使用的高效送風(fēng)口全是螺栓壓片鎖緊過(guò)濾器結(jié)構(gòu),過(guò)濾器邊框與高效風(fēng)口內(nèi)壁之間存在有1-2厘米的縫隙,通過(guò)密封條填充縫隙并使用中性密封膠進(jìn)行密封后檢測(cè)房間潔凈度仍為10萬(wàn)級(jí)。通過(guò)以上兩個(gè)房間的檢測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題依舊,還是大粒子超標(biāo),特別是5μm及10μm粒子數(shù)。
五、故障再分析
既然高效送風(fēng)口的邊框已經(jīng)密封了,而且也掃描了過(guò)濾器,過(guò)濾器并未存在漏泄點(diǎn),那么問(wèn)題還是出現(xiàn)在風(fēng)口內(nèi)壁的邊框上,接下來(lái)我們從新掃描了邊框,見圖3:操作間高效風(fēng)口內(nèi)壁邊框檢測(cè)結(jié)果、通過(guò)密封后從新檢測(cè)高效風(fēng)口內(nèi)壁縫隙發(fā)現(xiàn)大粒子依然超標(biāo),開始以為是過(guò)濾器與風(fēng)口內(nèi)壁夾角存在渦流現(xiàn)象,經(jīng)翼展凈化指點(diǎn)準(zhǔn)備將高效過(guò)濾器沿邊框垂下1m左右薄膜作為遮擋,然后正對(duì)高效過(guò)濾器下方進(jìn)行潔凈度檢測(cè),在準(zhǔn)備粘貼薄膜時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)口內(nèi)壁有掉漆現(xiàn)象,并且在風(fēng)口內(nèi)壁存在有整條的縫隙
六、處理高效送風(fēng)口散塵
將高效送風(fēng)口內(nèi)壁粘貼鋁箔膠帶以減少風(fēng)口內(nèi)壁本身散塵。高效風(fēng)口內(nèi)壁粘貼鋁箔膠帶。粘貼好鋁箔膠帶后延高效風(fēng)口邊框檢測(cè)塵埃粒子數(shù)。處理后的邊框檢測(cè)、通過(guò)對(duì)比處理前后的粒子計(jì)數(shù)器檢測(cè)結(jié)果,可以很明顯的確定大粒子超標(biāo)的原因就是高效風(fēng)口本身散塵所引起的。在安裝好散流罩后從新對(duì)潔凈室進(jìn)行了檢測(cè),
七、總結(jié)
本次大粒子超標(biāo)情況在工程當(dāng)中實(shí)屬少見,且完全可以避免;通過(guò)本工程出現(xiàn)的問(wèn)題總結(jié)今后在工程管理方面還需加強(qiáng);本問(wèn)題從原料采購(gòu)方面把關(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致劣質(zhì)高效風(fēng)口出現(xiàn)散塵情況,且在安裝過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)風(fēng)口縫隙和掉漆現(xiàn)象,另外過(guò)濾器安裝前沒(méi)有進(jìn)行目檢,以及安裝過(guò)濾器時(shí)部分螺栓壓片鎖緊不嚴(yán)等各個(gè)環(huán)節(jié)都表現(xiàn)出管理方面的弱勢(shì),雖然主要原因是風(fēng)口散塵導(dǎo)致,但潔凈室施工不能馬虎,只有從施工開始到竣工結(jié)束,進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量管理控制才能在調(diào)試階段達(dá)到預(yù)期效果。